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抚顺石化炼油装置顺利完成控制系统替换升级

发布时间:2021-7-12     来源:中控技术

2021年初,中控技术在几家实力强劲的友商竞争中,凭借详实完整的替换改造方案、丰富的同类项目改造经验,成功中标抚顺石化炼油装置替换升级项目。本次控制系统改造,是抚顺石化首次大规模使用国产控制系统,在经过慎重评估后,确定本次改造装置为:蒸馏、焦化、汽煤油加氢、乙苯、酸性水、溶剂再生、硫磺、硫酸,项目涵盖DCSGDSSIS等系统替换。

33日,接到任务后,中控技术立即组织项目经理及各相关部门召开内部会议,分析项目情况。并明确项目重要里程碑:


从开工会到发货,八千余点的组态和60多面机柜成套,外加物资采购和FAT,只有31天!

这能实现吗?为了实现这个不可能完成的任务,中控技术抽调精英力量,成立了一支技术过硬、经验丰富的项目团队,尽最大努力保障业主的进度要求。用户的需求,就是中控的动力,为客户创造价值,就是中控人的目标。带着艰巨的任务和满满的激情,项目团队一行9人,第二天就奔赴抚顺,为项目开工会的召开做好准备。

1、项目正式开始:发货倒计时31天!

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在抚顺石化机动处、仪表车间及各工艺车间共同参与下,项目开工会顺利召开,会议明确了项目各方的职责,落实项目技术细节,并制定了详细的项目执行计划。




开工会结束,对项目组的考验才真正开始。从开工会到发货只有一个月时间!面对这个几乎不可能完成的任务,项目组摒弃常规流程,立即同步开展设计、组态、采购、生产等工作。大家自觉加班,只为跟时间赛跑,挑战这个不可能完成的任务!

得益于各环节各部门的通力协作,323日,全部60多面崭新的机柜按期陈列于调试大厅。客户不禁感叹:从来没有见过这么短时间内能造出这么多机柜!

3月24日

为期10天的FAT正式开始!


为了能够每天多一些测试的时间,中控技术和客户的联合FAT团队全部住在就近的宾馆,不分白天黑夜的进行通道测试、画面测试、逻辑测试…… 

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FAT结束,所有系统均具备发货条件!

4月5日

按时发货。我们取得了第一阶段的胜利!

4月8日

设备顺利运抵现场,客户即组织物资卸货。


2、现场检修安装:系统交付倒计时29天!

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中控技术项目团队合计60余人正式进驻项目现场,为即将开始的设备检修阶段奋战工作。


现场工作的第一阶段,即拆除旧机柜、安装新机柜,大家按照已经反复确定过的详细施工方案进行有序,高效的安装工作:线号标记、拆线、拆机柜、装机柜、恢复接线,每道工序按计划紧张而忙碌的推进着。

4月10日

4月13日

为解决安装施工与各车间交叉作业影响进度的问题,项目组每天晚上会与业主机动处召开工作协调会,寻找解决方案,部署第二天的工作。


4月19日

得益于有效的组织和项目团队默契的配合,经过十几天的努力,整体安装工作比原计划提前2天完成,为本来就短暂的检修期争取了宝贵的时间!

3、系统上电调试:系统交付倒计时18天!

4月20日

里程碑时刻:系统上电第一套装置上电,项目进入现场的第二个阶段:系统调试。此时,距离5月8日检修结束、系统交付工艺使用,仅有18天!


系统上电后,现场工作的第二个紧张阶段:联校及调试随即开始。所有测点联校,所有逻辑测试,都要全部覆盖,不能放过一个测点,不能忽略一条程序语句。


4月23日


4月24日


5月3日

5月8日

终于,5月8日,在业主配合下,各装置、各系统按时调试完毕,还原了老系统中的所有功能,并按时交付工艺使用。

现场阶段的工作再次如期完成!

5月12日

各装置陆续进行试运行,DCS、SIS、GDS系统运行稳定,工艺操作方便,顺利保障装置开车。

在各装置开车成功并且稳定运行数日后,5月底,抚顺石化和中控技术对本次改造的控制系统进行了联合验收工作。

6月,新替换的系统在经过近一个月的运行检验后,未出现任何问题,所有功能均完全满足技术要求。抚顺石化对中控技术的控制系统以及项目的执行过程非常满意,专程发来表扬信表示感谢!




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